有一種精神叫團結拼搏,有一種力量叫堅忍不拔,有一種意志叫砥礪前行。建造38000噸化學品船過程中,廣大干部職工就體現了這樣的精神、力量和意志。
“思多而特堅韌”號,是滬東中華交付的第4艘全球最先進38000噸雙相不銹鋼化學品船,標志著滬東中華對化學品船的核心建造能力日趨成熟。
建造高端產品特別艱辛,干部職工付出了巨大努力,攻克了許多難關,特別在“堅韌”號建造中,創造了很多紀錄,展現了堅韌意志。
新技術新工藝效率高
搭載車間顧正平班組集智攻關,提出并實施了多項新技術新工藝。他們改進搭載工藝,U型總段全部實現無余量搭載。機艙EGZ02S總段實現無余量搭載,成功將搭載時間從12小時降到4小時。
HSZ06總段外板線型變化非常大,總組時前后傾斜角度極大,下端支撐最低200mm,最高達到3200mm。前幾條船都是在二號平臺制作胎架,采用12個支撐點,非常耗時耗力。顧正平小組認為,可以利用船臺天然傾斜和滑道對分段線型補償,因此最高點也只需1.6m槽鋼或管子支撐即可,完全不需要制作胎架。實施后,分段總組全部采用小段槽鋼支撐,達到了理想效果,節省了大量的人力物力。
拿下最復雜Framo系統
38000噸雙相不銹鋼化學品船 Framo系統,對滬東中華乃至國內造船業來講都是首次安裝。整個系統有一千多根管子,日常運行壓力200Bar以上,是化學品船上最復雜,要求最高的系統。安裝過程不能出現絲毫偏差,每根管子、每個法蘭面、每道焊縫、每根支架、每個螺絲預緊力都要經過嚴格驗收。
Framo系統調試中,需要五個部門和服務商通力合作,其中最大的服務系統是液貨系統,需要24小時不間斷運轉。液貨系統試驗時間長,唐偉磊、楊振波、葉正東等12小時兩班倒,周末和法定假日經常加班加點。車間副主任朱駿,由于生產繁忙,妻子生小孩當天也只請了半天假,第二天又投入緊張生產。大家不畏艱苦,任勞任怨工作,終于出色完成了Framo系統調試任務。
創造系列船最短試航紀錄
化學品船設備多,系統繁雜,干部職工主動作為,配合服務商做好各項調試。試航前軸帶發電機同柴發的并聯運行試驗是個難點。試驗持續了幾周,在服務商不能及時趕到的情況下,建造師、技術員、設計人員一道摸底試驗,成功解決了難題,保證了試航如期進行。
試航中24小時提交項目,將洗艙機功能試驗,貨倉惰化試驗,掃艙試驗等需要耗費大量時間和協調精力的項目全部提交完畢,極大減輕了交船前的工作壓力。主機耐久、測速、無人機艙、艏側推等,均做到一次性報驗通過。干部職工“兵不解甲,馬不解鞍”卯足了勁連軸轉,“堅韌”號創造了系列化學品船最短試航紀錄。
宵旰憂勞保交船
試航回來,大家馬上轉入大艙酸洗、船裝項目試驗及缺陷修補等工作。這些工作同時開展,面臨很大挑戰。甲裝車間抓住主要矛盾,針對遺留項目,配合設計所和船東對項目進行優化。五一和端午,很多參建人員用加班的方式慶祝節日。
由于貨艙加熱系統新增了功能,船東對洗艙加熱有了新要求。有時試驗一做就是五六個小時,腰再酸也要站住,肚子再餓也要挺住,眼睛再困也要熬住,有時通宵達旦也要干。滬南章小龍班組,關鍵時候連續3天3夜工作,充分展現了頑強拼搏的精神。
4號船的電纜敷設施工是系列化學品船中速度最快的。電裝車間僅用2周就完成了甲板管子電纜的敷設,并一次通過檢驗。技術人員仔細核對每一個電控箱、每一根電纜、每一根芯線,把每個修改反饋至設計所,同時通知配套部跟進,確保廠家圖紙進行修改。在后期的電控箱圖紙驗收過程中,技術人員天天抱著成堆的圖紙,陪同船東逐個檢查電控箱,直至船東滿意。