8月22日,“藍鯨2號”剛剛試航歸來,讓我們一起回顧下“藍鯨2號”的降本增效之路!
煙臺中集來福士在“藍鯨1號”的復盤總結中,提出了556項提升改善措施,在“藍鯨2號”的建設中應用。
煙臺中集來福士“藍鯨2號”區域主管褚世超表示:“如果說“藍鯨1號”是從零到一,從無到有的突破,那么對于我們“藍鯨2號”而言,我們是站在巨人的肩膀上,更加邁進了一步。”
升級版的“藍鯨2號”最大作業水深3658米,最大鉆井深度15250米,均為世界之最。擁有27000多臺設備,4萬多根管路和5萬多個報驗點,把這么個龐然大物組裝起來,精度控制是最大的挑戰。
“藍鯨2號”工藝部工程師王曉云介紹:“這是井架的井心,這是轉盤的井心,二者就像擰瓶蓋一樣,需要精準對位。而它的難點就在于,雙鉆塔井架約67米,相當于20多層樓的高度,依托于17個腿落座于平臺上,需要保證232個螺栓同時對位,還要保證雙側井心對位精度控制在正負12毫米以內。”
“藍鯨2號”精度管理室工程師朱恕濤稱,井架的安裝是在水上漂浮狀態下進行的,所以他們在主船體上面鋪設了20個控制點,在井架上面鋪設了48個測量點,測量點以控制點為參考,確保它的精確度。
“最終的安裝精度得到了挪威船級社的認可,而且工藝實現自主化后,項目周期縮短了41天,成本節省了119萬。”“藍鯨2號”工藝部工程師王曉云表示。
深海鉆探,風大浪急,為了保證既能鉆得深又要鉆得穩,煙臺中集來福士專門開發了一套補償系統。褚世超稱:“達到了海洋鉆井平臺的最高清潔度要求NAS6級(美國航天局),很好的規避了后續調試中,可能產生的污染和泄露的風險,使整個系統壽命延長至45年。”
經略海洋,必須裝備先行。如今,藍鯨系列已經實現了自主設計、總裝、調試,安裝工藝、焊接工藝世界領先,可以在全球各種惡劣海況中作業。“藍鯨2號”生產經理程騁稱:“我們“藍鯨2號”從今年年初到現在,半年的時間里,共計推出了創意功夫、收益改善、生產管理和生產工藝上的改革創新109件,相當于每一天半就有一個創新改善的出現。”
目前,中集來福士的半潛平臺已經占據了八成的國內市場,和四分之一的國際市場,也帶動煙臺成為我國深水平臺最重要的設計、總裝和試航基地。