日前,大連中遠海運重工順利完成自升式鉆井平臺(N582)145米高空樁腿切割工程并吊裝下船。期間,項目組統籌規劃,攻堅克難,克服種種困難,完成了切割、吊裝等一系列工程,為后續施工奠定了堅實的基礎。
精益準備 統籌規劃
N582自升式鉆井平臺是大連中遠海運重工建造的第六艘116E型自升式鉆井平臺,該平臺總長74.06米,型寬62.8米,型深7.9米,樁腿高度145米,最大鉆井深度30000英尺,可滿足多個海域進行鉆井作業。該平臺于7月中旬獲得中東阿布扎比石油公司鉆井租約,不過由于鉆井區域工作水深限制,為適應該油田作業環境及滿足鉆井租約要求,大連中遠海運重工就平臺局部系統進行了優化改進,其中最重要的工程就是要對頂部三節樁腿進行切割,從而增加可變載荷,降低吃水深度,提升工作能力。
項目確定升級改造后,由于工期非常緊,公司上下對該項工程高度重視,項目組與技術、安全方面負責人多次討論施工方案,編制《N582項目樁腿拆除生產策劃》,并進行模擬現場施工,確保項目順利實施。在策劃海吊方案時,由于該項目旁邊還有另外一個自升式鉆井平臺,期間間距非常近,對此項目組與起運車間、資產管理部、海吊公司就進行了多次會議,探討樁腿吊運流程以及選位,最終通過精確的計算和模擬,海吊在兩個自升式平臺中間可完成吊運,也為項目節約了大量的時間。
攻堅克難 再創紀錄
本次項目雖然看似簡單,實則不然。不同于普通項目切割,這次需要在高度145米處進行掛鉤、110米處進行焊接施工,這個高度也是創下了大連中遠海運重工最高的切割施工記錄,不僅對施工要求比較高,也很考驗人員素質,項目組選取綜合素質較高的起重工以及焊接人員十余人,共同配合完成作業。
該項目不僅對人員要求高,其難度也非常大。在切割過程中,由于重心存在一定的不確定性,不敢貿然起鉤,并且樁腿鋸齒位置厚度比較大,不是很容易切割。不過這樣的問題難不倒大連中遠海運重工人,項目組在樁腿側面板處先行進行矩形開孔處理,開孔后再向左切割齒條,保障了切割質量。對于重心問題,項目組也是想出了非常完美的解決辦法,就是以切割口為中心,焊接矩形的擋板,焊點在上部三節需要吊運下船的樁腿上,施工人員完成切割后,輕輕拉起海吊,就可以看到擋板的偏離程度,進而查看重心的位置,通過不斷調整保證重心位置不偏移。施工期間,項目組全體成員奮戰通宵,經過各方人員的完美配合,三節樁腿小心翼翼的平穩落地,近乎完美的完成了最艱難的過程。
在此之后,再沒有其他難題,通過對樁腿頂端的打磨、封堵、涂裝等處理,順利完成全部的施工任務,啃下了此次優化改進最堅硬的骨頭。