近日,隨著最后4件M390氣缸蓋毛坯順利裝車發運,動力部件研制的40件氣缸蓋毛坯全部順利交付后道。
M390氣缸蓋屬于多孔系的復雜腔體類鑄件,采用高強度高韌性球墨鑄鐵材料,本體球化率要求穩定達到90%以上,結構復雜,毛坯尺寸精度要求高,性能指標要求高,毛坯表面質量要求高。缸蓋加工后需對進排氣閥座孔面、噴油器孔面以及燃燒面用滲透法進行檢測,并對內部腔體多次進行液壓試驗,首件燃燒面泵壓壓力高達300bar,對毛坯質量提出更高的要求。
整個缸蓋項目開發周期緊,配套任務重,技術難度大。為了順利完成配套任務,動力部件成立了專項攻關組,由動力部件副總經理王曉妹任組長,技術、品保、生產單元、計劃、設備等各條線人員齊心協力、艱苦奮斗,通過勞動競賽等形式,充分動員和激發職工的積極性和智慧,克服夏季高溫天氣、克服“煙花”、“燦都”兩輪臺風帶來的影響,抓住目標不放松,保質保量完成了40件M390氣缸蓋的毛坯鑄造任務,順利交付加工。
技術主管柏林認真分析缸蓋結構特點、技術難點,不斷模擬優化,對疑點難點反復論證,完成鑄造工藝及技術難點對策。生產過程積極配合車間,及時采取對策解決過程中出現的問題。
造型班組長奚培明帶領班組成員像制作玻璃易碎品一樣,精益求精完成鑄型、砂芯造型操作,保證了型砂緊實度,每個砂芯尺寸到位,形狀準確,不多肉,不缺肉。
技師周永麗、周建是配箱老法師,既有扎實的技術功底,也有豐富的操作經驗。他們每落一個砂芯都彎腰趴在砂型上使用各種樣板、卡板認真檢查砂芯位置是否準確,間隙尺寸是否到位,從而確保整個鑄件尺寸、壁厚符合圖紙要求。
熔煉班組長唐國興帶領班組成員從熔煉加料開始,到出鐵球化孕育結束,分秒必爭,確保鐵水成分嚴格受控,出鐵穩定均勻,從而獲得高質量的鐵水。
品保部檢驗員曹修宇嚴格按照質量計劃,從開工檢查、原材料檢驗,到鑄件外觀質量、理化性能,每道檢驗環節一絲不茍,保證了4臺機缸蓋毛坯的成功提交。
M390氣缸蓋是高技術含量、高附加值的關重零部件,技術難度大、制造過程復雜、報廢率高。通過歷時4個月的群策群力、攻堅克難,動力部件首制M390的40件氣缸蓋各項性能均達到設計要求,一次研制成功,標志著動力部件關重零部件的制造技術水平取得新的突破。