3月15日,煥然一新的“GENCO LONDON”輪在舟山中遠海運重工圓滿完成超1000噸的鋼結構換新工程,在拖輪的牽引下緩緩駛離碼頭,踏上新征途。
“GENCO LONDON”輪是一艘18萬噸的散貨船,船長292米,型寬45米,型深24.8米,共有9個貨艙,該輪此次主要修理工程為9個貨艙與艙蓋鋼結構換新,其中包括貨艙內底板、槽型橫艙壁、貨艙外板肋骨、上下邊壓載艙、主甲板、上下干隔艙、艙蓋及艙口圍等,鋼結構換新總量高達1000噸,是公司年初以來承接的鋼結構換新工程量最大的修理船舶。
提前謀劃有序推進
在船舶進廠前,總管小組結合船期、生產情況制定合理的施工方案,針對貨艙鋼結構與打砂油漆主線工程,多次與船方深入交換意見,內部更是展開多層次討論研究,規劃條線分明、動態合理的施工計劃,提前部署各項準備工作。
在船舶進廠后,總管小組第一時間上船勘驗實際船況,技術人員與驗船師細致測量,確定施工范圍。“貨艙板厚超限不滿足船級社規范要求,艙壁銹跡斑斑影響貨物裝載,艙蓋變形嚴重……”面對如此繁重且工程量大的修理任務,總管小組及時召開專題研討會,再次細化制定一系列縝密的施工方案,定期梳理艙室搭架、鋼結構、打砂油漆物量及勞動力需求,分門別類、逐個擊破每個艙階段性重點與難點任務,確保每個線條上的各項環節緊密相扣、密切銜接,一道110多噸的槽型壁在完成吊裝搭架后,裝配電焊完工一面僅用4天,另一面僅用5天,可謂搶抓成效顯著。
多措并舉促進生產
該輪進廠期間正值春節,大量的鋼結構施工均需在這個特殊時段完工,在吊裝作業、密閉艙室作業、交叉作業等安全管控中亦面臨諸多挑戰。
機艙前壁換新自下往上10米多區域管系、電纜星羅密布,而且緊貼機艙壁布置,更有2捆液控管從上平臺穿下后,沿著機艙壁穿到管弄,施工環境復雜,安全風險高。為施工便利、滿足動火規范及避免損壞電纜管系,總管小組成員多次摸排,逐一確認斷開狀態,80個液壓閥160根液控管挨個打開放油、吹通,并在施工中對電纜與管系采取嚴密的防護與監控措施。動火結束后,電纜與液控管完好無損,無一處燙傷燒焦痕跡。
在400多噸壓制槽型換新工程上,140多塊片體需使用卷揚機一一進行吊裝施工。作業前,總管小組對操作指揮人員嚴查交底,對卷揚機環車吊耳嚴格檢查;作業中,對人員站位及板材嚴格規范,管理人員定點負責、全程嚴抓嚴管,各線條多層次、多環節、多方面的深入檢查,做到了排查在前、預警在前、教育在前,逐級逐層嚴抓共管,在消除風險隱患的同時,對生產推進起到了良好的促進作用。
齊心協力確保修期
修理期間,鑒于船舶的實際船況,又新追加了機艙前壁鋼結構換新、9個貨艙甲板反頂90個觀察平臺換新等工程。面對繁雜的施工任務和高空作業的安全風險,總管小組緊密聯系船東、機務,本著提質增效的目標,多次深入討論施工方案,團結協作、共同推進修理任務,制定了采取多種搭架形式見縫插針式施工方案,確保每個艙觀察平臺在3天內拆裝焊及報驗。
在質量方面,施工人員嚴格按照工藝圖紙節點進行施工,嚴格執行三級報驗制度,涉及有施工難度狹小空間區域,總管小組及時與船東船檢進行溝通,尋求最佳解決方案。對于穿艙件、密性焊縫節點及重要強力結構的施工,加強過程管控。針對大面積槽型橫艙壁施工,在分期拆舊的基礎上,施工人員采用剛性固定法(間距約1.5米處橫向加長排)防變形工藝,有效控制并保證了艙壁結構焊后平整度在允許范圍之內,大大提高了完工報驗一次合格率。
“高要求組織安全生產,高標準服務船東客戶”的工作理念,在“GENCO LONDON”輪修理過程中貫徹始終,1000多噸鋼結構換新,所有壓載艙與NO.6貨艙滿壓水無一漏點,艙蓋UT一次性通過,艙蓋與甲板水除銹油漆質量得到船東的高度認可。
路雖遠,行則將至,事雖難,做則必成。“GENCO LONDON”輪在總管小組、船東船檢等各方通力合作下,圓滿完成所有修理工程,滿載著船東與船廠的殷切期望,順利啟航……