本部
中國船舶中船發動機青島制造事業部總裝車間一季度共交驗12臺主機,其中包含4臺雙燃料主機,共計33萬馬力,更是在3月10日成功創造了本部一天發運3臺主機的新記錄。
總裝車間深入踐行“客戶為本、價值共享”的客戶理念,在全力完成生產任務的同時,緊密圍繞客戶需求開展各項管理提升工作,進一步提升交機質量,收獲了船東船廠的一致好評。一是通過改善交驗環境,保持集控室衛生清潔,做好客戶廠區接待、溝通,提供專業、熱情的服務,讓客戶舒心;二是針對客戶提出的整改問題,及時響應、立整立改,讓客戶放心;三是車間領導帶隊檢查重點督辦項目,PDCA整改項較以往減少2/3,交驗質量得到大幅提高,讓客戶安心。
此外,總裝車間技術科、綜合管理科等科室加大現場服務支持力度,急現場之所急,想現場之所想,立足一線,改善提高。一是做好物料追蹤,實時調整生產任務安排,將物資到貨時間影響降到最低;二是做足提前準備工作,完善生產物料按需配送服務,提高現場有效作業時間;三是提高現場技術質量問題解決的主動性,錨定后續主機重復性問題多措并舉、狠抓整改;四是積極探索臺位管理新模式,對現場區域功能重新梳理劃分,統一臺位規劃;五是全面排查整改安全隱患,提升本質安全。揚優成勢開新局,眾志成城再登高,總裝車間一季度最后一周順利交驗兩臺主機,另有1臺主機達到交驗條件,成功實現一季度開門紅。
宜柴公司
3月31日,宜柴公司順利完成CSB726 6S40ME-B9.5機的臺架試驗。至此,一季度累計交驗14臺主機,發運15臺,應用產業及多種經營項目穩步推進,總產值較去年同期呈現大幅增長。
面對生產任務繁重、生產節點緊湊的嚴峻形勢,宜柴公司各單位迅速采取措施,嚴格落實“重策劃,強計劃,保交付”的工作思路,一是做好生產策劃輸出,更高效地把控生產進度和質量,合理編排生產計劃,加強生產過程中的風險管控及預警;二是不斷優化工作程序,最大程度挖掘生產潛能,提高工作效率;三是做好生產信息實時推送,組織采購管理部與總裝制造部每日碰頭會,確保信息傳遞快速準確;四是加大監督考核力度,強化對生產計劃的剛性管控和量化考核,推動生產效率持續提升。
接下來,宜柴公司將繼續壓緊壓實安全生產責任,鼓足干勁,開足馬力,為實現半年目標而努力奮斗。
大柴公司
3月的最后一天,隨著9X92B#13和6S60ME-C#125主機交驗完成,大柴公司總裝制造部順利完成一季度14臺主機生產任務,助力公司實現2023年首季生產開門紅。
進入2023年以來,在到貨周期長、生產節點緊張的情況下,總裝制造部眾志成城、攻堅克難,一是深入推進全員績效綜合積分評價,實現多勞多得,努力激發全員主觀能動性;二是編制合理的日生產計劃、吊運計劃和轉運計劃,努力提升生產計劃日完成率,提升生產效率;三是強化實施全新集成模組化兩段式裝配方案,將原有的機座、機架、缸體三大模塊裝配方式改為機座、機架和缸體的兩段式裝配,通過高集成化的模組施工方案,大大縮短了主機試驗臺裝配周期;四是全面深化預裝集成模組化施工方案,對原總裝一區預裝場地進行了全新的九大功能區域規劃,有效提升了地面預裝施工能力和施工效率;五是積極推行高級技能人才激勵計劃,激發高級技能人才的主觀能動性,激勵提高職工整體職業素養。
按計劃,一季度最后兩臺主機的建造均由總裝三班完成,但受發機延誤和曲軸到貨晚等因素影響,9X92-B#13主機的裝配周期只有22天,6S60ME-C#125主機在曲軸到貨后的裝配周期也僅有14天。過去同型號主機最快施工記錄分別是27天和23天,且由兩個班組分別施工。面對順利完成生產計劃的難關,總裝三班班長、技能大師董仕偉展現出工匠的擔當和創新精神。在9X92-B#13主機裝配過程中,他設計了貫穿螺栓吊裝工具,使貫穿螺栓從常規的單根安裝升級到雙根安裝,提升施工效率50%以上;在6S60ME-C#125主機裝配過程中,他配合工藝人員,研制了MAN主機ECP大板裝配工裝,有效減少了施工工序,提升裝配效率30%以上。最終,他帶領班組成員如期完成了這兩臺主機的生產任務并順利交驗。
圖片
中船發動機將繼續堅定信心、保持定力,擎起“真抓實干、緊抓快干、埋頭苦干”的精氣神,對準二季度“雙過半”城墻口持續沖鋒,確保順利實現“雙過半”.