6月22日,端午小長假的首日,象嶼海裝5#碼頭卻格外熱鬧。隨著一聲清脆的汽笛響起,象嶼海裝為巨杰科技發(fā)展集團股份有限公司建造的1600噸自升自航式一體化海上風電安裝平臺(XY046)在建造團隊的目送下緩緩駛離碼頭,完成初步交船。
XY046船是象嶼海裝建造的首艘海上風電安裝船,對象嶼海裝而言意義非凡。
XY046船長123.95m,型寬48m,型深9.5m,設(shè)計吃水6.5m,設(shè)計航速8kn,掛中國旗,入級中國船級社。該船為四桁架樁腿、齒輪齒條式升降系統(tǒng)的自升自航海上風電安裝平臺,艏部設(shè)118人生活樓,主要用于海上風電安裝,具備起重、運輸、儲存等功能,并具備海上風電基礎(chǔ)施工功能,最大作業(yè)水深70m。
該船為全電力驅(qū)動,艉部設(shè)有3套約2400kw的全回轉(zhuǎn)推進器,艏部設(shè)置2套約2000kw的側(cè)推裝置,具有dp-2級動力定位能力。配置6臺2340kw主發(fā)電機組、1臺800kw停泊柴油發(fā)電機組、1臺400kw應(yīng)急發(fā)電機組,配備起重能力為1600噸的繞樁吊機、一臺250噸的輔助吊機,可實現(xiàn)海上風機從碼頭基地到施工現(xiàn)場的一體化運輸,能夠完成海上20mw及以下海上風電的安裝作業(yè),具備在船舶甲板上拼裝風機設(shè)備的能力。
“首制船實現(xiàn)按期高質(zhì)量交船實屬不易,這得益于面對困難決不退縮的海裝優(yōu)良品質(zhì)和項目團隊的精心策劃,如果用一句話來介紹這個項目,那就是:集中力量辦大事,統(tǒng)籌謀劃保交船。”——副總經(jīng)理徐飛
建造海工項目是近年來象嶼海裝的一項重要戰(zhàn)略部署,為此,公司在接到項目后,立即成立項目攻關(guān)團隊,編制建造方針書、針對建造難點編制攻關(guān)項目推進表和生產(chǎn)前準備計劃表,并聯(lián)動各相關(guān)部門梳理系統(tǒng)策劃進行合同交底,集中團隊的力量完成高質(zhì)量交付,打響象嶼海裝在海工項目的建造品牌。
XY046船于2022年5月開工,作為公司首制船新設(shè)備、新工藝經(jīng)驗不足,且XY046船分段的平均板厚比一般散貨船厚,探傷要求高,交叉作業(yè)多,對加工車間和分段車間的焊接要求和胎位分配考驗巨大,在項目之初,加工車間短期內(nèi)生產(chǎn)效率下降,出現(xiàn)了產(chǎn)能瓶頸。
滴水不成海,獨木難成林。經(jīng)過一次次針對1600噸項目拼板效率和工作量、拼板場地資源的協(xié)調(diào)會召開,公司計調(diào)室統(tǒng)籌平衡并調(diào)整加工車間的拼板計劃;加工車間第一時間增加場地進行拼板作業(yè),同時采取兩班倒方式全力突擊1600噸項目分段;分段車間快速響應(yīng)編制動態(tài)胎位負荷圖和勞動力平衡計劃表,調(diào)整定制胎位上胎制作1600噸項目分段;項目經(jīng)理張偉則在協(xié)調(diào)期間連續(xù)半月每天晚上10點多仍在車間檢查項目推進情況,各部門、各車間全力保證項目計劃的達成。
在項目建造中最具挑戰(zhàn)的單體工程當屬1600噸主吊機天圓地方筒體建造精度控制。筒體豎向結(jié)構(gòu)密度大、折角圓弧大、接縫平面度要求高(精度要求直徑±3mm、平面度±3mm)。公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視,并組織成立攻關(guān)小組,抽出質(zhì)量管理部精度科骨干人員,聯(lián)合項目組、技術(shù)部工法科進行施工技術(shù)攻關(guān)。精度科將建造流程、焊接工藝、精度控制相融合,通過對建造工藝流程及胎架形式等優(yōu)化,將傳統(tǒng)的高空焊接轉(zhuǎn)為平面焊接,降低建造難度和成本,使筒體外型參數(shù)及筒體與吊機法蘭對接精度在允許偏差內(nèi),確保對接時一次到位,并聯(lián)合工法科針對核心部件天圓地方編制《1600噸項目筒體D22分段制作精度過程控制方案》,協(xié)助現(xiàn)場施工隊在建造過程中嚴格按照工藝要求執(zhí)行,對施工過程中出現(xiàn)的問題第一時間指導(dǎo)。在多方配合和協(xié)調(diào)下,歷經(jīng)半月,終于取得了完美的合攏效果!
高質(zhì)量保交船是象嶼海裝的生產(chǎn)主旋律,也是1600噸項目團隊沖鋒向前的方向標。1600噸船塢周期僅用了5個月(含春節(jié)),春節(jié)期間為保證出塢節(jié)點,項目團隊以廠為家,嚴格按照公司生產(chǎn)計劃,統(tǒng)籌人員設(shè)備連續(xù)生產(chǎn),在團隊的堅守下,確保重大節(jié)點如期實現(xiàn)。
在安裝升降馬達減速箱時,項目團隊24小時連續(xù)作業(yè),僅用15天時間完成120個升降馬達減速箱的安裝。
在進行主發(fā)電機負荷試驗時,公司調(diào)試科提前策劃,做足準備,在試驗前完成所有發(fā)電機動態(tài)及靜態(tài)報警點調(diào)試報檢、所有配電板開關(guān)保護報檢。試驗中,項目團隊白天進行單機負荷試驗報檢,晚上馬不停蹄進行單機特性及并車和自動電站的調(diào)試,僅用7天就完成了一般情況下需要15天左右的發(fā)電機負荷試驗,節(jié)約了50萬干式負載裝置租賃費,在節(jié)約費用的同時,也為后續(xù)其它設(shè)備的試驗爭取了可觀的時間,讓“降本增效”不僅是口號,而是實際行動見成效。
項目經(jīng)理張偉看著自己1600噸項目效果圖的屏保欣慰說道:“一年來每天都看著他,現(xiàn)在終于要交船了,還有些不舍。過程中雖然遇到的困難很多,但我們做到了!”