1月18日,在舟山中遠海運重工進行惰化修理的超大型LNG雙燃料動力集裝箱船“CMA CGM RIVOLI”輪在拖輪的牽引下,緩緩駛離碼頭,踏上新航程。
“CMA CGM RIVOLI”輪是達飛公司旗下一艘23000TEU LNG雙燃料動力集裝箱船,船長399.9米,船寬61.3米,配備了GTT Mark III設計的18630立方米的LNG燃料艙,是全球最大箱位LNG雙燃料動力集裝箱船,也是舟山中遠海運重工承修的同系列第三艘LNG雙燃料動力集裝箱船修理項目。
本次修理涉及LNG燃料艙透氣管及主屏蔽層透氣管換新,主大桅約3.2米分段整體換新工程。為順利推動此項工程,需要對該輪的LNG燃料艙及FGSS系統管路進行惰化,同時要達到雙指標才能達到動火條件,即可燃氣體濃度≤40%LEL(爆炸下限),氧含量≤3%VOL(體積分數)。
LNG燃料艙惰化作業其施工工藝要求極高、安全管控要求極嚴、且無先例和經驗可循。此次修理,舟山中遠海運重工高度重視、統籌安排,提前籌備,成立惰化專項小組,仔細鉆研、精心策劃,查閱相關資料,逐項確認風險點,與船東、設備廠家等多方進行反復的商榷研討,編寫專項安全策劃,并對船舶LNG燃料艙狀態提出具體要求,確保該輪在進廠前艙室處于Warm Gas Condition狀態,即第一艙內壓力控制在100mbar左右,第二艙內不能有LNG殘液,艙內溫度在10℃左右,詳細周密的惰化方案為此次惰化作業提供了有力保障。
船舶進廠后,總管小組及惰化專項小組第一時間上船對管路、閥門及各支路進行摸排,對惰化方案與船方進行最終現場確認,再進行惰化作業。
由于首次承修該類型修理,總管小組全體成員高度嚴謹、充分準備,在每日上午和下午的碰頭會上,專題討論梳理上一階段作業記錄,分析部署下一步作業安排,確保惰化作業順利推進。
在各生產線條的通力協作下,經過6天6夜的奮戰,最終艙室及管路各項氣體指標達到預期,惰化完成,為后續的動火作業爭取了大量修理時間。經過各方努力,在12天的修理時間內順利完成了“CMA CGM RIVOLI”輪惰化及各項修理工程。
“CMA CGM RIVOLI”輪的順利完工,是舟山中遠海運重工貫徹綠色新發展理念、緊盯LNG、氫能等新能源發展機遇、致力打造新能源船舶修造基地的又一集中體現,不僅積累了豐富而寶貴的施工經驗,也為后續承接同類型工程奠定了堅實基礎。