8月6日,中國船舶集團武昌造船為印尼PT SLM公司建造的13000DWT甲板運輸船15號船順利下水!
今年以來,武昌造船充分發揮系列船建造優勢,聚焦精益生產,突出效率效益,從設計、管理、工藝工法等方面全面發力,加速船舶節拍化生產進程,促進船舶建造效率和質量持續提升,實現系列船提前交付的良好局面。
在該船建造過程中,項目組以“船舶完整性下水”為目標,積極推進殼、舾、涂一體化精度制造,持續優化施工工序,充分運用無余量制造、模擬搭載、水線分色、上建總組吊裝前完整性涂裝、無碼工裝等先進工藝工法,不斷縮短船臺建造周期。
01、組織策劃本船艏樓和艉樓總組在地面舾裝完成后進行涂裝完工作業,再整體吊裝,真正實現殼、舾、涂一體化建造。
02、開展總段停止點檢查,并根據停止點檢查表進行總段施工和報驗工作,極大提高舾裝完整性,節約船臺周期。
03、引進ORC熱能回收發電系統,能在船舶航行階段利用船舶產生的熱能(蒸汽),推動發電機發電并連接至電網,有效提高熱能利用率,降低碳排放。
04、創新應用細絲擺動埋弧焊技術和自動焊設備實現高效焊接,提高生產效率和制造精度。
05、持續改進電纜敷設施工方案,既提高電纜敷設效率,又保證電纜敷設質量。
值的一提的是,面對持續高溫的惡劣天氣,項目組和參建單位職工迎難而上,攻堅克難,以高昂斗志和優良作風,全面掀起建造熱潮。各工序緊密配合,強化計劃剛性執行,保證各項目順利完成,為船舶順利下水奠定堅實基礎。
目前,該船已完成全船壓載艙及淡水艙涂裝報檢工作,壓縮空氣系統已通氣,發電機燃油系統已完成串洗,機艙風機已啟動,機艙照明系統已通電,具備下水后立即開展系泊試驗工作條件。
該船是武昌造船自主設計第四批13000DWT甲板運輸船的第4艘船,系列船的第15艘船。它滿足最新生效的EEDI第三階段能效要求,在適當降低主機功率的基礎上,利用CFD優化技術,開展船機槳匹配設計,同時完成螺旋槳與節能裝置的匹配優化設計,實現系統能效最優化,EEDI能效指數降低7.3%。