伴隨著清脆悠揚的汽笛聲,“上?!陛喸趦蓷l拖輪的牽引下緩緩駛離碼頭,駛向蔚藍的大海。廣東中遠海運重工歷時26天順利完成“上海”輪全部修理工程,船舶按期開航,贏得船東、機務及船檢的肯定。
“上?!陛喪且凰?7年的化學品船,此次進廠主要進行第4次特檢,同時進行CAP1檢驗。船舶進廠前,項目組充分研讀工程單,根據修理內容整理劃分三條修理“長線”,并安排專人重點跟蹤。
一是FRAMO系統及閥控系統液壓管路換新工程。
該系統管路是貨泵、錨纜機、貨油吊運行的關鍵,如同人類的血管。為此,船舶進廠伊始,項目組就著手統計測量管路尺寸及長度,第一時間安排下單采購材料。
在舊管拆除過程中,采購材料按時到場,為內場管路制作提供了有利條件。同時,廣東中遠海運重工嚴格把控管路制作及預處理的質量,力求做到每條管子內壁潔凈,為后期液壓系統順利試驗創造良好條件。
二是甲板、管路及支架的除銹油漆工程。
“上?!陛喖装宀綐蚣捌脚_角鋼等換新超2800米,且甲板液壓管、消防管、泡沫管、加駁油管、蒸汽管等各類管路換新共3500余米。這些錯綜復雜的管路工程,為按期交付船舶增加了難度。
為確保船期,廣東中遠海運重工充分考慮安全生產要求,避免垂直交叉作業帶來的安全隱患,先對管路、支架進行除銹,再拆除液壓油管及加駁油管。同時,在內場預制步橋角鋼及平臺,各類水管及平臺角鋼切割作業也同步進行。
項目組成員認真組織早會及次日作業審批會,嚴格管理各工種施工步驟,針對過程中出現的問題快速調整,為按期完成甲板三大工程創造了良好條件。
三是邊艙結構施工及敲銹油漆工程。
“上?!陛嗊吪摻Y構施工方面主要以小件板換板為主,部分邊艙換板數量多。同時由于CAP1檢驗的要求,邊艙涂層需要進行處理,為熱工和除銹油漆作業帶來了挑戰。
為解決這一難題,項目組安排兩個工種錯峰施工,已完成熱工作業的艙室重點突擊涂裝油漆作業,施工過程有條不紊,給機務和船員留下深刻印象。
船舶進塢后,廣東中遠海運重工積極使用超高壓水機器人除銹,進而同步開展船殼直、平底扒皮及軸系工程。在艉軸進入機艙后,經過對艉軸承的測量,發現艉軸承磨損嚴重,需進行修理。項目組成員協同機務確定施工方案,認真落實施工步驟,全力配合做好船舶二次進塢的準備工作。
最終,廣東中遠海運重工在24小時內高效完成了“上?!陛嗇S系的軸承回裝、軸線的激光檢測、艉軸槳葉回裝、節能裝置換新等工程,并順利出塢。