2016年,大連船柴承攬了6套哈汽低壓外缸的加工任務,這個任務就交給了機械加工部。在加工過程中,制造部對外缸加工的工藝方法、工藝標準、轉序過程等,制定了詳細的作業流程和規范,堅持對加工的每一道工序都進行嚴格的監督和檢驗。在前3套外缸的報驗過程中,發現雖然加工過程中外缸的尺寸公差都控制得很好,但在外缸電端和調端的垂直面結合處,有大約30mm*40mm面積部位合缸間隙值達不到圖紙要求,局部產生0.02mm的超差。
嚴謹的機加人認為,超差就是不合格。在后續加工過程中,他們對此問題進行了重點關注,并最終找出超差的原因:外缸結構造成的變形所致。他們及時調整了工藝方法,在加工第四套107055外缸時,把易超差部位的水平連接面加工為高度差為0.03mm的斜面。在11月2日的報驗檢測中,測量間隙0.02mm,塞尺不入。至此,困擾機加人的外缸間隙超差問題得到了圓滿解決。
在今后工作中,機械加工部將以“三個五”精細化質量管理方法為指南,堅持將“工藝規范化管理”作為工作重點,抓好工藝實施過程的管理和控制,借鑒哈汽60萬千瓦低壓外缸零缺陷通過報驗的成功經驗,確保 “過程輸出零缺陷”,為產品內在質量的提升、為公司建造精品主機貢獻堅實力量。